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泰興減速機專業生產廠家泰強減速機2019年7月9日訊 通過把布料器減速機的安裝位置從集料桶下方調整到集料桶上方,有效解決了高溫環境下布料器減速機頻繁出現故障的問題。近日,高線廠通過實施這一合理化建議,不僅穩定了生產節奏,每年還為公司節省設備采購費用8萬余元。
此前,高線廠布料器安裝在集料桶下方,由于作業環境溫度高達700-800℃,導致布料器泰興減速機頻繁出現故障,平均每15天就要將減速機拆下更換一次傳動軸軸承,每3個月就要更換一套布料器減速機。以高線廠現有6臺布料器計算,每年需耗費軸承備件288盤,更換減速機24臺,總共需要采購費用86000余元。另外,每次更換減速機需停機30分鐘左右,不僅影響正常的生產節奏,還經常因布料器損壞出現產品亂包、疊包現象,影響公司的品牌形象。
該廠技術人員經過實地觀察設備運行情況后,提出一套具體可行的改造方案。他們先用20mm的鋼板制作底座,把布料器泰興減速機整體移裝在集料桶上方,然后結合機修廠把輸出軸的齒輪軸加長100cm,并用鎖絲鎖緊。經過改造后,不僅布料器減速機使用壽命延長到6個月,而且日常維護更加便捷,在有效保持正常生產節奏的同時,大大減少了備件消耗。